密煉機案例分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布日期:2017-03-27 10:25:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密煉機諧波治理的案例分析 摘要:本文針對工業(yè)用電設備密煉機在使用過程中產(chǎn)生的諧波,對公用電網(wǎng)造成的危害及污染,提出的解決方案,即安裝諧波濾波裝置后,對電網(wǎng)產(chǎn)生的諧波前后對比,最終達到濾波補償?shù)哪康摹?/p> 關鍵詞:電纜廠、輪胎廠、諧波、無源濾波補償 一、 密煉機的原理 密煉機一般采用的都是變頻直流電機,軋橡膠時功率因數(shù)較低,一般在0.6~0.5左右,空轉期在0.9左右,它們最大的一個特點就是工作周期較短,速度快,屬于沖擊性負荷,一般的一個過程大概在幾秒種左右,視橡膠原料加入的重量而定,無功波動大。功率大的密煉機還會引起電網(wǎng)電壓急劇波動,使燈光,電視機屏幕產(chǎn)生閃爍,引起人的視覺疲勞而煩燥,此外還影響可控硅設備,精密儀表或加工設備的穩(wěn)定運行,甚至產(chǎn)生質量事故,普通的電容器組補償,根本無法實時跟蹤負荷變化進行有效的補償,機械觸點因頻繁投切易損,且對電網(wǎng)的沖擊較大。 密煉機由于采用的電氣傳動為晶閘管整流技術,所以在工作時除了功率因數(shù)較低外,同時也產(chǎn)生高次諧波,一般國內采用的是六脈動整流技術,所以產(chǎn)生的諧波主要以5,7次為主,高次諧波對電網(wǎng)主要影響:引起電氣設備發(fā)熱,振動,增加損耗,縮短壽命,干擾通訊,使可控硅誤觸發(fā),部分繼電保護誤動作,電氣絕緣老化損壞等。 二、行業(yè)概述 目前很多輪胎廠在煉膠時都是采用密煉機來實現(xiàn)的,主要有270,370的密煉機。而電纜廠多采用135、190型密煉機。這些密煉機在使用過程中產(chǎn)生大量的高次諧波,主要以5、7、11次為主,5次最大;且功率因數(shù)低。一造成無功罰款,二造成諧波對其它設備的干擾,造成微機誤動作、電容柜無法正常投切。 三、諧波治理方案的分析和選擇 根據(jù)諧波源的類型以及各次諧波電流的值,確定濾波裝置的類型和采用幾組濾波裝置。 3.1 密煉機系統(tǒng)的濾波方案 密練機為直流電機系統(tǒng),電氣傳動采用的是晶閘管整流技術,在工作時不同程度地產(chǎn)生了一定的諧波發(fā)生量,根據(jù)我司以往在橡膠輪胎行業(yè)所做的密煉機諧波治理工程可知,密煉機工作時,在用戶配電系統(tǒng)中, 5次諧波電流含量可以達到了20%~25%,7次諧波電流可以達到12%~15%及11次諧波電流可以達到了5%~7%,高次諧波電流注入上級高壓電網(wǎng),將導致電力系統(tǒng)中高次諧波含量迅速增長,引起供電電壓波形畸變,增加了線損和用電設備的損耗,造成了多余的能耗,同時影響電網(wǎng)其他用電設備的正常運行,降低了電能質量,對設備的安全運行造成了安全隱患。 對于密煉機設備主要設計5、7、11次濾波通道,根據(jù)諧波情況有必要,可增加一組高通濾波通道,用于吸收較高次以上的諧波,其原理圖如下
3.2.1 根據(jù)對4000KVA變所帶密煉機系統(tǒng)的諧波電流、電壓的測試,具體數(shù)據(jù)如下: 表一:未裝濾波補償裝置前的諧波值
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以看出,中頻爐在使用過程中產(chǎn)生了大量的高次諧波,主要表現(xiàn)為5、7、11、13次諧波,其5、7、11次均已超過國家標準(GB/T14549-93)之標準,系統(tǒng)諧波電壓遠也超過國家標準(具體標準限值這里就不做詳細說明,可查閱相關書籍)。 2.2.2 治理方案 根據(jù)系統(tǒng)功率因素,以及諧波分量,設計濾波補償裝置參數(shù)如下; 5次濾波支路:基波補償容量為1200kvar,電抗器電感量為0.212mH,分兩個支路。 7次濾波支路:基波補償容量為600kvar,電抗器電感量為0.108mH。
濾波支路投切裝置采用大功率平板式晶閘管進行投切,濾波補償裝置投入后系統(tǒng)諧波情況如下: 表二:濾波補償裝置投入后系統(tǒng)諧波數(shù)據(jù)
根據(jù)表二數(shù)據(jù)可以看出,濾波補償裝置投入后,系統(tǒng)諧波大幅下降,諧波電壓、電流均達到國家標準之要求。無功也沒有產(chǎn)生過補情況,功率因數(shù)滿足要求。 3.2.3 對濾波補償裝置與系統(tǒng)的安全性進行仿真
圖一:仿真電路 圖中:
通過對本密煉機系統(tǒng)的建模仿真,設計的諧波濾波裝置與系統(tǒng)不會產(chǎn)生諧振,整個濾波支路是安全可靠的,具體仿真效果見下圖;
通過上圖可以看出,5次諧波有75%的吸收,7次諧波也有70%的吸收,11次以上也有60%的吸收。 二、 系統(tǒng)調試 濾波補償裝置安裝完畢后,可進行基波參數(shù)測試,一般方法和步驟如下: 3.1 單組濾波補償裝置離線,接入電壓電源(三相660V),測量濾波電容器、濾波電抗器的電流和電壓。根據(jù)測試記錄計算每個元件的基波參數(shù)。 3.2濾波補償裝置的主接線以及保護裝置的測試,系統(tǒng)絕緣和耐壓的檢測。 3.3系統(tǒng)的阻抗的測試:濾波補償裝置初始投入運行不穩(wěn)定或濾波效果不佳是常見的,原因是系統(tǒng)設計參數(shù)與實際參數(shù)不符,導致系統(tǒng)與濾波裝置綜合特性偏離設計曲線。如能實地測試系統(tǒng)阻抗參數(shù),對現(xiàn)場調試和問題的解決將有很大作用。密煉機諧波治理的案例分析 摘要:本文針對工業(yè)用電設備密煉機在使用過程中產(chǎn)生的諧波,對公用電網(wǎng)造成的危害及污染,提出的解決方案,即安裝諧波濾波裝置后,對電網(wǎng)產(chǎn)生的諧波前后對比,最終達到濾波補償?shù)哪康摹?/p> 關鍵詞:電纜廠、輪胎廠、諧波、無源濾波補償 一、 密煉機的原理 密煉機一般采用的都是變頻直流電機,軋橡膠時功率因數(shù)較低,一般在0.6~0.5左右,空轉期在0.9左右,它們最大的一個特點就是工作周期較短,速度快,屬于沖擊性負荷,一般的一個過程大概在幾秒種左右,視橡膠原料加入的重量而定,無功波動大。功率大的密煉機還會引起電網(wǎng)電壓急劇波動,使燈光,電視機屏幕產(chǎn)生閃爍,引起人的視覺疲勞而煩燥,此外還影響可控硅設備,精密儀表或加工設備的穩(wěn)定運行,甚至產(chǎn)生質量事故,普通的電容器組補償,根本無法實時跟蹤負荷變化進行有效的補償,機械觸點因頻繁投切易損,且對電網(wǎng)的沖擊較大。 密煉機由于采用的電氣傳動為晶閘管整流技術,所以在工作時除了功率因數(shù)較低外,同時也產(chǎn)生高次諧波,一般國內采用的是六脈動整流技術,所以產(chǎn)生的諧波主要以5,7次為主,高次諧波對電網(wǎng)主要影響:引起電氣設備發(fā)熱,振動,增加損耗,縮短壽命,干擾通訊,使可控硅誤觸發(fā),部分繼電保護誤動作,電氣絕緣老化損壞等。 二、行業(yè)概述 目前很多輪胎廠在煉膠時都是采用密煉機來實現(xiàn)的,主要有270,370的密煉機。而電纜廠多采用135、190型密煉機。這些密煉機在使用過程中產(chǎn)生大量的高次諧波,主要以5、7、11次為主,5次最大;且功率因數(shù)低。一造成無功罰款,二造成諧波對其它設備的干擾,造成微機誤動作、電容柜無法正常投切。 三、諧波治理方案的分析和選擇 根據(jù)諧波源的類型以及各次諧波電流的值,確定濾波裝置的類型和采用幾組濾波裝置。 3.1 密煉機系統(tǒng)的濾波方案 密練機為直流電機系統(tǒng),電氣傳動采用的是晶閘管整流技術,在工作時不同程度地產(chǎn)生了一定的諧波發(fā)生量,根據(jù)我司以往在橡膠輪胎行業(yè)所做的密煉機諧波治理工程可知,密煉機工作時,在用戶配電系統(tǒng)中, 5次諧波電流含量可以達到了20%~25%,7次諧波電流可以達到12%~15%及11次諧波電流可以達到了5%~7%,高次諧波電流注入上級高壓電網(wǎng),將導致電力系統(tǒng)中高次諧波含量迅速增長,引起供電電壓波形畸變,增加了線損和用電設備的損耗,造成了多余的能耗,同時影響電網(wǎng)其他用電設備的正常運行,降低了電能質量,對設備的安全運行造成了安全隱患。 對于密煉機設備主要設計5、7、11次濾波通道,根據(jù)諧波情況有必要,可增加一組高通濾波通道,用于吸收較高次以上的諧波,其原理圖如下
3.2.1 根據(jù)對4000KVA變所帶密煉機系統(tǒng)的諧波電流、電壓的測試,具體數(shù)據(jù)如下: 表一:未裝濾波補償裝置前的諧波值
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以看出,中頻爐在使用過程中產(chǎn)生了大量的高次諧波,主要表現(xiàn)為5、7、11、13次諧波,其5、7、11次均已超過國家標準(GB/T14549-93)之標準,系統(tǒng)諧波電壓遠也超過國家標準(具體標準限值這里就不做詳細說明,可查閱相關書籍)。 2.2.2 治理方案 根據(jù)系統(tǒng)功率因素,以及諧波分量,設計濾波補償裝置參數(shù)如下; 5次濾波支路:基波補償容量為1200kvar,電抗器電感量為0.212mH,分兩個支路。 7次濾波支路:基波補償容量為600kvar,電抗器電感量為0.108mH。
濾波支路投切裝置采用大功率平板式晶閘管進行投切,濾波補償裝置投入后系統(tǒng)諧波情況如下: 表二:濾波補償裝置投入后系統(tǒng)諧波數(shù)據(jù)
根據(jù)表二數(shù)據(jù)可以看出,濾波補償裝置投入后,系統(tǒng)諧波大幅下降,諧波電壓、電流均達到國家標準之要求。無功也沒有產(chǎn)生過補情況,功率因數(shù)滿足要求。 3.2.3 對濾波補償裝置與系統(tǒng)的安全性進行仿真
圖一:仿真電路 圖中:
通過對本密煉機系統(tǒng)的建模仿真,設計的諧波濾波裝置與系統(tǒng)不會產(chǎn)生諧振,整個濾波支路是安全可靠的,具體仿真效果見下圖;
通過上圖可以看出,5次諧波有75%的吸收,7次諧波也有70%的吸收,11次以上也有60%的吸收。 二、 系統(tǒng)調試 濾波補償裝置安裝完畢后,可進行基波參數(shù)測試,一般方法和步驟如下: 3.1 單組濾波補償裝置離線,接入電壓電源(三相660V),測量濾波電容器、濾波電抗器的電流和電壓。根據(jù)測試記錄計算每個元件的基波參數(shù)。 3.2濾波補償裝置的主接線以及保護裝置的測試,系統(tǒng)絕緣和耐壓的檢測。 3.3系統(tǒng)的阻抗的測試:濾波補償裝置初始投入運行不穩(wěn)定或濾波效果不佳是常見的,原因是系統(tǒng)設計參數(shù)與實際參數(shù)不符,導致系統(tǒng)與濾波裝置綜合特性偏離設計曲線。如能實地測試系統(tǒng)阻抗參數(shù),對現(xiàn)場調試和問題的解決將有很大作用。 |